在贵州电力建设**工程公司承建的盘南4 600MW、纳雍电厂8 300MW、野马寨3 200MW的施工建设中,使用该液压装置吊装锅炉汽包、发电机定子等总计21次,出现的故障统计所示。
针对以上出现的故障,经过仔细分析,得出问题的解决办法如下。
( 1)液压油管爆裂。
1)即溢流阀压力调整到*低值;调速阀调至*大开度(手柄顺时针拧至*大) ;柱塞泵斜盘指针调整到100%刻度,禁止柱塞泵以小偏角启动。
2)按自动运行或手动升按钮,调整高压溢流阀,使系统压力略高于活塞运行所需压力,活塞上升至200位行程时,将自动运行或手动升钮复位;按手动降钮,调整低压溢流阀,使主缸系统压力表读数为10MPa,主缸活塞返回。
在实际的工作中,根据负荷的需要逐渐调整高压溢流阀,以吊装2. 06 10 5 kg电厂汽包为例,调整压力大约为12MPa,低压溢流阀的调整值为10MPa。
( 2)油路堵塞,系统停止工作。泵站进油与回油管路均装有带压差发讯装置的精滤油器,当油质中含有杂质,过滤出的杂质数量超过规定值时,油压升高,电气控制台上的相应泵站报警指示灯会自动发出讯号,此时,应及时更换滤芯,并对油进行滤清处理。
( 3)电磁铁通电后,液压系统换向失灵。在控制面上操作时,各缸动作混乱,此时,必须逐个检查相关电磁换向阀的阀芯在电磁铁通电后是否动作。检查时,只要所到阀内发出叭的一声,就说明阀芯动作了,若阀芯不动作,就应检查电磁铁的接线是否牢固,若电磁阀发出嘟嘟的声音,则说明阀有故障,应该检修或更换;同时检查各油管是否正确按照编号进行一一对应连接。
( 4)油管抖动较大。在主缸活塞带负荷缩工况下,液压油管的抖动较大,在活塞伸工况,回油压力又下降了,液压油管的抖动正常。这是由于下降调速阀的开度不够,回油压力较高或电接点压力表动作所造成,应调节该调速阀的流量控制旋钮,直到回油压力下降为止,若此时压力仍不下降,可能是调速阀坏了,应检修或更换调速阀。
( 5)在吊装时,发出喀、喀声响。立即停机,仔细检查卡爪工作情况,如发现卡爪与钢索的咬合面磨损严重或断裂,必须更换卡爪。注意,只有在卡爪卸载状态下,才能打开卡爪(抬起提爪板)进行更换。安装卡爪时,应特别注意每个卡爪的3个导向螺钉的牢固性,拧紧后螺钉伸出高度应一致,即12个卡爪螺钉安装高度保持在同一水平。
( 6)各油缸动作不同步。在控制面板上,各缸位置指示灯显示的时间不一样,表明各油缸动作不协调。
当上升速度不一致时,通过高压柱塞泵调整输出流量。如缸的上升速度比缸快,由液压系统图可知,必须对高压柱塞泵的输出流量进行调整,调整时,慢慢把I缸柱塞泵逆时针旋转,降低油缸上升速度,直到,缸上升速度一致。
当收缸速度不一致时通过下降调速阀调整输出流量。当回油时,控制面板上显示的时间间隔较长,根据油路的流向可知,须对下降调速阀进行调整。
当缸的下降速度比缸快时,慢慢顺时针调小下降调速阀,使得两缸下降速度匹配。当发现钢绞线受力不均匀时,钢绞线与卡爪贴在一起,爪盘倾斜,从而导致卡盘的卡爪不能打开。此时,必须对钢绞线再预紧,使得每根钢绞线的预紧力达到3 10 4 N,同时,在上、下卡爪的锥形外表面涂注二硫化钼锂基润滑脂(每上升或下降5 m涂注一次) ,切不可涂在钢索表面上。
3结束语
在贵州电力建设**工程公司承建的电厂施工中,出现的故障均得以及时修复,圆满地完成了锅炉汽包、发电机定子的吊装,加速了施工的进程,为后续的施工赢得了宝贵的时间,为电厂的早日发电打下了坚实基础。
今后,针对出现的故障,特别是各油缸动作不同步、上卡爪或下卡爪打不开等故障,笔者将不断地进行总结和分析,找出解决问题的*佳办法,并加强对维修人员的技术培训、责任心教育,做到胸有成竹地迅速排除故障。