液压体系里通现问题勘验和应对方式
  • 技术应用
  • 2012-03-23 08:40
  • 来源:中国液压网
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  •   电液换向阀系统由计算机自动控制,当由卸载转为初撑动作时,测得的压力很低,立柱到顶,初撑结束,测得的压力为零;正常情况下,压力应为油源压力(当时为11MP),转为加载后,压力开始上升。而当人为手动控制时,各个动作都很正常,出现这种现象时,判断处理过程如下:当自动时,用手去感觉初撑和卸载2根油管(②号阀的2个工作口),卸载时正常,当转初撑动作时,卸载口仍然有压力,只是稍小一点,这就造成了液控单向阀的卸载顶杆动作,将单向阀芯顶开,立柱下腔的高压液泄漏,初撑力降低,当初撑动作停止,压力为零,同时卸载口的压力也降为零,液控单向阀卸载顶杆回位,高压腔闭锁,然后充液、增压动作开始,压力从零开始上升。

      有了上述认识,首先判断是否②号三位四通阀的内部泄漏,造成2个动作同时存在,但用手动控制单动时一切正常,因此排除这种可能。针对这种情况,采用手动控制模拟自动控制,当卸载动作停止时,马上给初撑动作。因此可以认为,卸载转初撑动作,由于无时间间隔,卸载部分未完全回位,当初撑动作带压后,②号三位四通阀的内部产生压力平衡,导致卸载和初撑2个动作同时存在,直到初撑动作停止,压力平衡被破坏,2个动作同时停止。

      后又通过增加泵站压力(由11MPa增至17MPa),即在17MPa压力下,初撑、卸载动作的平衡被打破,使卸载动作能够及时回位。系统管路剧烈震动如1,系统不震动时,压力可调至15MPa,后来调压阀调压至10MPa时,开始震动,甚至调至5MPa时,也有震动发生。判断处理过程:(1)因调压阀为先导结构,将先导阀及主阀部分全部拆检,未发现异常,更换一套新的阀组安装后,问题依旧存在,即可排除调压阀原因。(2)油泵高压出口处安装有卸荷阀,起到与相同的作用,简单拆开,未见异常,而且平时一直使用调压阀,该阀基本处于停用状态,判断应不是它的问题。(3)在进行自动循环时,油泵并不是始终带压,DF1动作,将调压阀卸荷,系统无压力,当1不动作时,调压阀带载,系统建立压力。在故障诊断过程中,发现只有当DF1不动作时,系统才发生震动,针对这种情况,将DF1与调压阀断开,手动调压至15MPa,未发生震动,又连续工作10h,未发生震动,则断定DF1为问题源,将其更换为一新阀,问题解决。

      由此分析,当DF1不带电时,该阀处于断开位置,调压阀上压,但由于DF1阀内部不完全泄漏,导致该阀时通时断,调压阀受到影响,一会卸荷,一会上压,主阀芯高频震动,系统随之震动。

      结束语液压系统出现故障后,常常是逐件排查,很烦琐和低效,其实只要更多的注重实践和理论研究,还是有迹可查的。在实际工作中多总结,然后上升到理论的高度来分析,这样对今后再出现同类或相似问题时的解决将有非常大的帮助。

     

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