液压事故闸板装置液压事故闸气梭阀5与气源6相通,压力为0.6MPa.当需要用事故闸板关闭水口时,可按下操作按钮,使电磁阀2失电、换向,液压缸无杆腔通过电磁阀2与压力口P相通,压力油经过电磁阀2进入液压缸无杆腔,油压远大于气源6的压力,将活塞杆推出,液压缸有杆腔内的压缩空气同时从空气梭阀5的排气口排出,活塞杆伸出推动事故闸板将中间罐水口关闭。在新的中包就位之前,先使操作按钮复位,电磁阀2得电,液压缸无杆腔液压油泄压,油液通过L口返回油箱。气源内的压缩空气经过梭阀5进入液压缸有杆腔,推动活塞杆缩回,为下一次的浇铸作好准备。
蓄能器1可保证在停电时仍有足够的压力油推动事故闸关闭水口,压力变送器8可将系统压力信号传到主控室,使操作人员看到液压系统压力数值。
事故闸板装置系统原理-蓄能器2-电磁阀3-球阀4-液压缸5-空气梭阀6-气源7-事故闸板板8-压力变送器故障分析在正常生产时,操作人员习惯于将球阀3关闭,以切断液压缸4无杆腔油路,防止由于电路故障或者电磁阀故障使压力油通入无杆腔,使液压缸伸出关闭水口,造成断浇事故。在需要关闭事故闸板前,再随时将球阀3打开。然而在一次正常生产中,在球阀3关闭的状态下,液压缸却缓慢地伸出,推动事故闸板将中间罐水口关闭,造成了断浇事故。
是什么原因使液压缸在没有操作的情况下动作呢首先检查电磁阀2,发现该阀仍处于得电状态,电磁铁吸力正常,电磁阀正常。然后检查球阀3,该阀处于关闭状态,无泄漏。再检测气源6,压力为0.6MPa,压力正常。由于事故闸板为水平放置,需300N以上的力才能被推动,没有外力它自身是不会动作的,问题只能存在于液压缸上。对该液压缸进行解体检查,发现其活塞密封件已经变形,不能起到正常的密封作用,有内泄漏现象。该液压缸安装在中间罐水口的旁边,结晶器的上面,在浇铸时离钢水距离很近,直接在钢水热辐射下,工作环境温度很高,密封件很容易老化变形及破损,造成内泄。
由可知,当液压缸发生内泄漏时,无杆腔内压力逐渐升高,直至与有杆腔内的压缩空气压力(0.6MPa)相等为止。由于有杆侧和无杆侧活塞面积不等,作用在无杆侧的作用力F1大于作用在有杆侧的作用力F2,使活塞杆朝伸出方向运动,推动事故闸板将水口关闭。
在找出故障后,更换液压缸,事故闸板装置恢复正常工作。
液压缸活塞受力分析4液压缸泄漏的防治及设备维护液压缸作为系统的主要执行元件,在设备功能中发挥着重要作用,而液压缸内泄漏是设备故障中常发生的问题,对设备的正常使用影响很大。当执行机构有以下现象时,通常说明液压缸内部存在泄漏问题。
(1)执行机构动作变慢,液压系统效率变低,工作温度升高;(2)液压缸输出力变小,不能满足使用要求;(3)在没有人进行操作时,执行机构会自动出现缓慢的移动,而操作时又不能精确定位。
造成液压缸内泄漏的原因有以下方面:(1)加工制造原因,如加工精度不够,密封面出现间隙,或装配不慎导致密封件的损伤。
(2)工作环境原因,如过高温度使密封件不能耐受,或密封件材质与工作介质不相容。
(3)使用维护不当及自然的磨损与老化。
为保证正常生产,保障设备正常运行,设备维护要从各个方面做好工作。首先设备选型要合适,要考虑特定的工作条件,设备要能够适用于给定的工况条件;其次把好设备质量关,认真做好设备出厂前的性能检验,不使用质量不合格的产品;要按照操作规程正确使用设备,按照维护规程做好设备运行时的维护工作,在设备使用寿命期限内及时检修或更换,做到事前处理。