关于齿辊卸料机液压损坏的研究
  • 技术应用
  • 2012-07-03 12:00
  • 来源:中国液压网
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      压力*大流量齿轮泵油箱阀体连接形式润滑油4 ̄4.5(MPa)100(L/min)型号:CB2063;压力:25MPa;流量:100L/min;排量:63ml/r 2m 3先导式溢流阀,电液换向阀,单向节流阀,采用板式连接的集成油路N46抗磨液压油,清洁度≥GB/T 14039-93标准中的9级备注齿辊转速:12 ̄15(r/min);电动机:Y160L-4-B35,N=15kW表2运行情况表序号时间故障现象故障原因处理时间1 2001.6油泵运行油压8MPa,过滤器压差<0.2MPa,电液换向阀不换向。

      电液换向阀一侧内泄孔太小或堵塞。120h 2 2002.8油泵运行油压8MPa,过滤器压差<0.2MPa,电液换向阀不换向。电磁换向阀一侧线圈烧。5h 32003.12油泵运行油压8MPa,过滤器压差<0.2MPa,电液换向阀不换向。电液换向阀一侧外泄油路无背压。7h 4 2004.5油泵运行油压3.5MPa,较低,过滤器压差<0.2MPa。液压缸活塞杆密封圈磨损,内泄。3h 5 2004.7油泵运行油压8MPa,过滤器压差<0.2MPa,电液换向阀换向,液压缸不动作。节流阀调节弹簧断裂。5h 6 2005.8油泵运行油压8MPa,过滤器压差<0.2MPa,电液换向阀换向时间长,进而不换向。

      电磁换向阀阀芯被卡,以致线圈烧损。4h 85机械管理开发2007年6月卡死阀芯,使电磁铁不能吸合,线圈电流大而引起烧损。电磁换向阀线圈烧损后,阀芯不动作,油流经溢流阀流回油箱,显示油压8MPa。

      电液换向阀流道故障(1)电液换向阀控制流道内泄失效。采用内控式电液换向阀时,若内泄孔太小或堵塞不通,电磁换向阀与液动主阀之间控制油流无法泄入油箱,油流产生压力,使电磁换向阀阀芯不动作,无法换向。(2)电液换向阀控制流道外泄失效。采用外控式电液换向阀时,若外泄流道单向元件失效,不能产生足够的背压,电磁换向阀与液动主阀之间控制油流全部泄入油箱,不能产生压力,使液动主阀阀芯不动作,无法换向。

      节流阀故障(1)节流阀弹簧断裂。当液压油中有杂物时,会卡住调节弹簧,甚至折断调节弹簧,使阀芯失去随油压波动的微动功能,堵塞流道,节流失效。电液换向阀虽正常换向,但液压缸不动作,油流经溢流阀流回油箱。(2)节流阀流量控制小。节流阀应在运行过程中进行调节,若流量控制过小,或液压缸产生内泄,但不严重,会产生液压缸活塞杆动作速度减缓现象,调节流量可消除此类故障。

      液压系统欠压故障液压缸活塞杆密封圈经常与缸体发生磨擦,产生磨损,到一定程度即发生泄漏,液压缸内压力油腔与回油腔产生内泄,使系统压力不足,产生欠压故障,因而应及时更换液压缸。

      故障排除方法:电液换向阀不换向故障检测(1)将液压回路泄压,用千斤顶使液压缸活塞杆停在中位,以方便换向。一般故障点出现在端部换向位置,若不将液压缸活塞杆停在中位,必须注意换向限位与换向线圈的匹配,否则,不换向故障仍然存在。(2)紧固接线端子,将预先准备好的一套电器控制箱和两个换向阀线圈接入回路,并检测线圈电流。若电磁换向阀阀芯动作,则为电气故障。(3)若电磁换向阀阀芯动作缓慢,油压升高,则为阀芯故障。应清洗阀芯,或更换电磁换向阀。(4)若电磁换向阀动作,则为电液换向阀控制流道故障。采用内控式电液换向阀时,可能是内泄孔太小或堵塞不通,应通过阀体上锥孔,改为外泄流道控制;采用外控式电液换向阀时,可能是外泄流道背压不足,应更换油管。

      电液换向阀换向故障检测(1)若电磁换向阀在换向过程中出现油压升高现象。1)可能是阀芯故障,应及时清洗阀芯,或更换电磁换向阀,以免造成线圈烧损;2)可能是液动主阀行程过大,与阀体运动速度不匹配,应调节螺母,缩短行程。(2)若电液换向阀换向正常,但液压缸活塞杆不动作,油压升高,则为节流阀故障。应检查节流阀调节弹簧是否正常工作。(3)若电液换向阀换向正常,但液压缸活塞杆动作缓慢,可能是节流阀故障,应调节节流阀流量,以满足运转需要;若调节节流阀,活塞杆动作仍不能满足运转需求,则更换液压缸。

      齿辊卸料机液压系统故障,现象较单一、直观,但原因却很多,其对应关系为一多对应,如何快速检测出故障点是关键,必须将液压维修人员与电气维修人员统一调度,协调合作才能很好的处理故障。

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