关于机械能架构部分情况的几项完善方案
  • 技术应用
  • 2012-08-01 09:11
  • 来源:中国液压网
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  •   推移杆与推移千斤顶连接耳座我们曾施工过两批液压支架,其推移杆与推移千斤顶连接的耳座如所示,设计采用锻件,用35钢或27SMin钢材制作。由于耳座形状复杂,无法锻制成型,锻件几何尺寸误差较大,铣削和刨削加工工作量大。

      销轴铰接处的结构我们通过研究并咨询有关设计单位后改用GH60高强度钢板制作。GH60高强度钢板属低合金高强度结构钢板,机械性能优于27SMin,同时有良好的焊接性能。此钢板可在火焰切割机上数控下料,除<32孔外,都可依次成型,无须铣削、刨削加工,大大提高劳动生产率。

      推移杆与推移千斤顶的连接耳座3底座过桥结构我们曾施工过一批液压支架,其底座过桥的原设计如a所示,采用D=100mm的16Mn钢板制作。由于过桥形状复杂,D=100mm的16Mn钢板在此支架上只此一处使用,材料使用率极低,约55%;其上部的防倒防滑装置所用的2个<32孔的孔台需铣削加工,在铣床上加工时,因重量较重(340kg),工作台易偏载,加工难度较大,工时耗用较高;D=100mm的16Mn钢板的价格比中厚板(如D=30mm、D=40mm)高出近30%,采购也较困难。

      底座过桥结构针对这些问题,我们对过桥的结构进行了修正,采用b型式。用一块D=40mm和两块D=30mm的16Mn钢板,通过坡口周边焊和6个锁紧销固焊成一体。3块钢板可在数控火焰切割机上下料,依次打出坡口,2个<32孔的孔台即可自然形成,无须加工,可节约大量加工工时。D=30mm和D=40mm的16Mn钢板为液压支架制造常用料,采购较容易,其边角料可做他用,材料利用率可达80%.该结构的修正,经过型式试验,强度可靠,虽增加了部分焊接工时,却大大减少加工工时,提高材料利用率,有较高的经济效益。

      前梁托板的结构前一段时间,我们修理一批支架,90%的前梁托板销孔连接端主筋开裂损坏,不能修复只能重新制作。原设计的托板铰接端如a所示,其主筋铰接处下有一豁口,与插入的底板焊接,此豁口降低了托板主筋的强度,是托板销孔连接端主筋开裂损坏的主要原因。由于托板外形尺寸受前梁所限不能改变,不能通过增加板厚、加大托板的几何尺寸来增加强度。我们通过试验,将托板铰接端修正为b形式,主筋上不开豁口,在底板上开两豁口,将两主筋插入底板焊接,改进后按此结构制作的托板顺利通过液压支架的型式试验,强度得到保证。新修的支架下井使用后,托板再无发生开裂现象。

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