旧液压站的控制系统采用继电器来实现执行控制功能,按下解除安全制动按钮后,液压站油泵、对应阀组带电启动,内部安全回路在检测到液压站没有故障时,内部安全回路闭合,反馈到主控PLC的内部安全回路。由于继电器动作速度快,液压站内部安全回路反馈很快在主控PLC安全回路建立,液压站维持运行。
新液压站的控制系统采用PLC来接受主控PLC的控制指令,经过内部程序的执行,驱动油泵、对应阀组带电启动。PLC的工作机制采取顺序扫描,即每执行完一条指令接着执行下一条指令,直至所有的指令执行完毕,相应的输出点输出信号。每一条指令的执行取决于PLC的扫描速度及指令的大小,这样从输入到输出就存在延时。通过对主控PLC内部安全回路程序运行的检测,发现按下解除安全制动按钮时,新液压站也已启动,内部安全回路在主控PLC还未做出反应就断开了,导致系统安全回路断开,液压站跳车。
改进方法为了避免再次损坏该模块,采用为继电器加装阻尼吸收回路,来吸收线圈断电时的反电动势。
线圈带电时,二极管反向,由于二极管的反向阻值接近无穷大,对电路没有影响;线圈断电瞬间,反向电动势通过正向导通的二极管和线圈的阻值进行泄放,有效吸收了反电动势,完成保护功能。通过测量继电器线圈的阻值为600.
二极管的选型依据:反向击穿电压大于200V,*大工作电流大于300mA.选择1N4007型二极管,该管的反向击穿电压为700V,*大工作电流为1A,为了加大安全系数,采用双管串联的方式,不仅提高了反向击穿电压,又能在一个二极管击穿后,另一个仍能完成功能。
通过在主控PLC的FC303功能块加入一个延时断开的小功能块,使液压站内部安全回路的反馈延时300ms断开,保证主控PLC程序的顺利执行。