传压器械测试中含有的因素和解决
  • 技术应用
  • 2012-08-17 11:34
  • 来源:中国液压网
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  •   在纠偏过程中,还发现油泵站电磁阀组的节流阀发热严重,导致油温升高,而油泵站的油箱未设置油温计、油温报警器。在调试过程中,根据每台液压启闭机两油缸油路的长短,经过多次反复测试,把油泵站电磁阀组的节流阀的开度调节在*佳开度,在不影响纠偏的条件下,尽量增大节流阀的开度,能减少节流阀发热,同时两油缸的同步也达到较理想状态,在闸门的启闭过程中尽量少发生纠偏动作。试运行中,发生纠偏时,纠偏过程较长,纠偏动作整定值为20mm偏大,经运行比较,纠偏动作整定值设为15mm后,纠偏过程效果较前者好。

      电磁阀组在调试中,发现部分电磁阀已动作,但通过的液压油较少,致使经两油缸的油量不同,同步也受到影响,发生纠偏动作,拆除电磁阀进行清洗,发现电磁阀的针阀有微小的电磁阀加工时残留的铁屑,部分堵塞了电磁阀的针阀,液压油无法把铁屑从电磁阀里挤压出来,这现象应是电磁阀组装时清洗不够干净。针对这一现象,对其它的电磁阀也进行拆除并清洗,保证调试的顺利进行,也保证液压启闭机的正常运行。建议在油泵站的安装中,设备在安装前,对液压系统的、安全阀、油箱等均应进行清洗干净。各液压系统安装完毕后,均需采用油循环的方法进行管道清洗,并将通往液压缸的两油管直接接通,使管路系统与缸体、阀组隔离,循环冲洗速度应>5m/s.清洗步骤:点动启动油泵电动机,检查其旋转方向,连续运行30min无异常;将系统压力调节至额定压力的1/4.每一方向的油循环清洗30min后,换向连续运行,检查回油滤芯污染情况;更换滤芯,换新油。

      控制系统电气控制系统采用的是传统的中间继电器进行控制,闸门纠偏的位移信号转换成相应的电量后,经中间继电器来控制电磁阀不断的通、断动作并泄油,完成闸门的纠偏。调试运行中,一到晚上照明系统投入,水闸启闭机多次发生误动作,经检查位移传感器测量两油缸活塞杆位移的电缆屏蔽线接地不良,未单独直接接地,同时发现运行前因对水闸接电阻进行测量时,将中性点接地点解除,未恢复。而水闸供电系统采用中性点直接接地系统。

     

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