压力装置电子器械在钢厂的运用
  • 技术应用
  • 2012-08-30 11:53
  • 来源:中国液压网
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  •   根据炼钢厂现场环境,考虑秤体、板坯重量及振动冲击等载荷的存在及潮湿的环境,选用日本YAMATOCCS一20t全密封结构防水性传感器四只,缘合精度0.05%,确保电子秤长期的稳定性和可靠性。系统采用德国制造的液压元件。液压站设有两台泵,一台使用,一台备用。遇压力超差,自动切换,可确保液压系统工作稳定可靠。

      称重控制采用小型PLC系统,工作稳定可靠,且方便修改控制流程。称重仪表选用日本YAMATOEDI一70仪表,其灵敏度为分度;分辨率为标准30mv输人,外码600000,显示码60,所有标定和编程的设定全部键盘完成,完全数字标定并具有相同的灵敏度,便于互换。

      称重过程称重前,使控制系统自动检测板坯到达称重位置,然后开始称重。称重可自动,也可手动。自动称重时,板坯到位后,控制系统控制秤体自动升起,到位后自动停止,保持一段时间进行称重,结束后,自动下降回到初始位置,完成整个称重过程。

      中间到位后停止时间长短可调(整个过程所用时间685),各个位置均有指示灯显示。手动操作上升、停止、下降时均需按相应的按钮,这种方式主要用于调整和检修时,且在手动操作时,按下停止按钮后,只有再按下复位按钮后才能进行升降操作,以避免误操作发生危险,确保安全。

      无论是自动称重还是手动称重,控制系统都要与辊道连锁及互锁,当控制系统检测板坯运行到设定值时,发出辊道停止运行信号,辊道停止后,称重操作才能开始。称重结束后,控制系统发出称重结束信号,才允许辊道及板坯继续运行,以防止误操作,板坯撞坏称重系统及发生其它事故。

      结论液压式电子秤在梅山炼钢厂投运以来,性能稳定可靠,正常工作时除司磅员(厂级计量)外不需要人为干预,大大提高了工作效率,且称量信号均可在炼钢厂计算机系统中监控,便于管理。

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