气门电镦机软件设计采用自动循环模块、半自动循环模块和手动操作模块分别编程,并用条件跳转指令将各模块连接起来,这样便于编程和调试。手动操作采用按一次铵钮,执行一个手动状态的方式。当操作方式切换开关置于“手动”时,输入点X406接通,其常开触点闭合,这时执行手动程序。当操作方式切换开关置于“自动”时,输入点X403的常开触点闭合,这时执行自动程序,否则执行半自动程序。
改造后的新系统具有以下特点:
(1)由于新系统仍保留原系统的液压控制系统,所以新系统仍能工作平稳,噪音小,易于实现无级调整。
(2)系统加热时间不用专用设备不能进行调整,避免了因赶产量随意调整加热时间而影响产品质量的现象。
(3)由于用DC24V电磁阀取代了原来的交流电磁阀,减少了液压控制系统的故障。
(4)实现了无触点控制,由于采用了自诊断系统使维护工作变得简便易行,缩短了排除故障的时间。
(5)由于PLC定时间继电器定时精确,清除了控制系统由于定时不准造成的误动作。
(6)节省了大量电能,一台PLC耗电25W,相当于原控制系统一个继电器的耗电,如果按每天工作16h计算,每台一年可以节省4×103kW/h。
(7)所有输入信号只需10mA电流,而改造前信号为安培级电流,因此,延长了按钮开关及行程开关的寿命。
(8)由于新系统硬接线和继电器很少,并编制了自保护程序,使故障率明显下降。